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往复式给煤机堵煤原因分析及处理
造成运行中堵煤主要是由于原煤斗下煤不畅所致,而由于给煤机工作不当造成堵煤的现象,兹自参加工作以来很少遇到(注:即使有也一般是由于外物所致,如原煤中夹有木块,卡在磨煤机入煤口造成给煤机堵煤等)。
所以,本文的重点是分析原煤斗堵煤原因及处理措施。
原煤斗一般采用的是上部为圆柱形,下部为正方形(或尖椎形)的结构形式。这种形式的原煤斗,在原煤水份不超标时,煤在自重力、内磨擦力并受刮板链条拖动力的作用下,可以均匀、连续的供煤,供煤量的大小则由埋刮板式给煤机决定。但如果原煤较湿,或煤成块较疏松时,则很容易出现下煤不畅及最终发展为堵塞。一但出现这种情况,现场运行人员基本上采用重锤击打使原煤受到振动而下落方式进行疏通,而有的厂还设有专门的振打装置。实践表明,手动敲打时,由于外力的作用不连续,多次敲打后,基本上可以疏通原煤(严重堵塞时还要附以其它手段疏通),而振打装置如作用不当,反而会使原煤内部作用力越来越紧,坚不下落,所以,这种方式已很少见到。
根据原煤斗下煤基理,我们可以设想,除了重力用外(注:内磨擦力与刮板拖动力是原煤连续下落的前提条件,但不是原煤下落的初始条件),能不能施以另一种力加强其下落呢,答案是肯定的。众所周之,中储式热风送粉制粉系统是负压运行的,可以防止原煤或煤份外漏,以减少对环境的污染。进行适当的操作或改进后,我们完全可以利用系统中的负压来进行原煤疏通工作。
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